Une suite logique ...
Une construction plutôt rapide à partir d'un moteur n'ayant pas fonctionné et gardé dans une boîte ...
La mécanique est restée la même, il a fallu revoir le corps de distribution. |
| | A gauche le moteur récupéré, à droite le nouveau tri-cylindre, à bille (s), cette fois. |
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construction |
Pour la mécanique
on trouvera dans cet album au numéro indiqué comment réaliser ces accessoires : | |
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| une chape simplifiée - n° 90 |
| | une tête de bielle - n°92
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| | un mini-vilebrequin à 120° - n° 91 |
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corps de distribution, support des cylindres, ...
réalisé avec du plat de 15 x 20 et de 6 x 15 |
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Petit problème avec un tube un peu en biais et montage pour le replacer facilement : on chauffe et on déplace le tube grâce au levier de diamètre 6. |
| Après la soudure, vérifier l'intérieur du cylindre : alésoir, tige de diamètre 6. |
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Pour être certain que les trous que l'on va percer sont bien dans le prolongement de l'axe du cylindre et donc du piston, on peut utiliser ce petit truc : |
| | usinage d'un pointeau de diamètre 6 |
| | pointage |
| | cela semble correct |
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On commence par percer à 2, perçage qui servira de "repère" pour les trous définitifs. |
| Puis on passe à 3, on retourne la pièce, on passe à 4.5 en se servant du foret de 3 comme "repère" et on termine par la fraise de 4.5. |
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L'alimentation vapeur avec sa rainure distribue la vapeur dans les 3 trous de 4.5 contenant la bille de 4 de diamètre. Si une fuite se produisait, on peut ajouter 2 goujons aux extrémités.
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| | rainurage avec fraise de 2 |
| | arrivée vapeur |
| | assemblage |
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les joints, les échappements
Joints en téflon de 0.20; trous pour les échappements de diamètre 2 (et on verra que c'est insuffisant pour obtenir vraiment un bon résultat !)
Sur la seconde photo à droite on voit que j'ai commis une énorme erreur en oubliant de retourner la pièce !. Je ne l'ai pas recommencée mais modifié tous les trous d'assemblage ... |
| | face avant |
| | face arrière |
| | échappements |
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Pour les échappements, 3 solutions ont été essayées et c'est la dernière qui est la meilleure :
1 : perçage à 2, environ 3 mm² 2 : perçage à 3 environ 7 mm² 3 : fente de 1.5 x 6 environ 14 mm² |
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Une idée de châssis en alu de 3.
Pour la fixation du bloc (axe à 65 de celui du vilebrequin, j'ai agrandi les trous de 3 pour permettre, si besoin était, de le déplacer légèrement ...
Pour l'utilisation du grand volant, il faudra le soulever aux extrémités. |
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montage
Les chapes utilisées permettent un montage facile car elles s'emboîtent sur les axes du vilebrequin. |
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| les éléments à assembler |
| | présentation sans bloquer le bloc de distribution |
| | montage des chapes l'une après l'autre |
| | serrer et c'est prêt ... |
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| Avant le premier essai, petite réflexion sur le déplacement de la bille. L'idéal semble être un "téton" d'environ 3. L'essai a pourtant été réalisé avec un téton de 4 .... A revoir !
Les résultats assez corrects obtenus seront bien meilleurs en agrandissant les trous d'échappement. |
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des vérifications et un dernier essai
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Contrôle du déplacement de la bille. Les tétons font tous 4 mm de longueur, pas de changement pour ce dernier essai, l'essentiel étant qu'ils aient tous les 3 la même longueur. |
| Les trous d'échappement ont été portés au diamètre 3 pour respecter la règle disant qu'ils ne doivent pas être inférieurs au 1/4 de la course (ici, course de 12). Cependant ce n'est pas vraiment le bon diamètre : en perçant à 3 en se servant du trou précédent de 2, le début de l'échappement se fera un peu plus haut ...
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Une chose dont il faudra tenir compte si on veut construire ce type de moteur : la position verticale est la meilleure. Cela provient probablement du fait que l'alésage où se déplace la bile de diamètre 4 est de 4,5. En position horizontale, sa "masse" a tendance à la faire glisser vers la bas avant qu'elle ne vienne bloquer la sortie ou l'entrée de la vapeur.
Un autre projet à réaliser en faisant en sorte que la bille glisse vraiment dans cet alésage ... Un jour ! |
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encore un essai
avant de le remiser sur une étagère : ici, on va modifier la forme et le surface de l'échappement. |
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Le montage des 3 cylindres du moteur récupéré est modifié : les trous d'échappement percés sont bouchés avec du tube de 8 x 9. Ce tube glisse entre les cylindres; plus court il permet de mettre un peu de soudure à l'étain pour le maintenir. |
| Perçage à 1.5 (4,5 mm entre les axes) qui vont se rejoindre avec une fraise de 1.5. On passe à une ouverture de 6 de large et la surface se trouve augmentée.. |
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Après cet usinage, passer l'alésoir et un rond de 6 pour éliminer les bavures. |
| Vérifier que es pistons glissent bien dans les cylindres et que le téton glisse à travers son ouverture. |
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| Ouvertures successives : 1 : trou de 2 environ 3 mm² 2 : trou de 3 environ 7 mm² 3 : fente de 1.5 environ 14 mm²
La dernière est la meilleure !
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